分析處理:報警后查看Z2 軸接口信號伺服使能(DB31-48,DBX21) 復位為0,Z 軸伺服驅動模塊X34 報警燈亮。因為Z1 與Z2 軸伺服系統采用相同的電機,伺服驅動模塊,所以在加工過程中對Z1 軸與Z2 軸進行觀察、比較。Z2 軸與Z1 軸相比有異常的聲響從滾珠絲杠兩端安裝軸承處傳出,而且用手觸摸Z2 軸電機溫度也較高,查看Z2 軸電機實時電流參數MD1708,明顯高出Z1 軸。因此懷疑Z2 軸軸承損壞導致Z2 電機運轉過程中抗力過大,電機電流超過報警值所致。將電機與滾珠絲杠脫離,空轉一段時間,電機電流、溫度正常,排除了伺服驅動和電機的問題。拆開Z2 軸滾珠絲杠兩端的軸承,發現軸承已損壞,確定故障是由軸承損壞造成電機運轉時負載加大,電流激增,超出數控系統設定的電機極限值所引起。因此數控系統出現21612、25050 報警并復位Z2 軸伺服驅動的伺服使能,機床停機。該機床使用Z 軸安裝的軸承是平面推力球軸承,一端3 個,安裝人員在安裝時隨意安裝,未針對其受力方向確定每個軸承的安裝方向,至使軸承受力不當,過早損壞。更換損壞的軸承后,重新操作機床,報警消失,故障排除。
例5:5m 立車,Z2 軸在加工中頻繁出現21612 通道2 Z2軸伺服使能位移時被復位,300501 Z2 驅動超出大電流監控限制報警,機床停止加工。后甚至出現開機即出現25201 Z2伺服故障,機床無法正常工作。
分析處理:報警后查看Z2 軸接口信號伺服使能(DB31-48,DBX21)復位為0,Z 軸伺服驅動模塊X34 報警燈亮。因為Z1 與Z2 軸伺服系統采用相同的電機和伺服驅動模塊,一般情況下,維修排故時從簡單到復雜,機械到電氣原則,先更換了Z1 和Z2 的伺服驅動的控制模塊,故障依舊。考慮到雖然Z 軸是采用雙驅動模塊,但在模塊內部Z1、Z2 的功率模塊還是各自獨立的。拆下Z 軸伺服驅動模塊,拆開外殼,發現Z2 軸的功率模塊驅動板上有燒焦痕跡,而Z1 軸則沒有。由于此Z 軸伺服驅動功率模塊已過質保期,整個更換后,報警消失,故障排除。
例6:二軸數控鉆銑床,Z2 軸在加工中頻繁出現21612 通道2 Z2 軸伺服使能位移時被復位,300501 Z2 驅動超出大電流監控限制報警,機床停止加工。后甚至出現開機即出現25201 Z2 伺服故障,機床無法正常工作。
分析處理:報警后查看Z2 軸接口信號伺服使能(DB31-48,DBX21)復位為0,Z 軸伺服驅動模塊X34 報警燈亮。該情況與5m 立車的故障情況也是一致的,排障方法同上,終也是發現Z2 軸的功率模塊損壞。考慮之前拆下的5m 立車上的Z 軸伺服驅動的功率模塊與二軸數控鉆銑床Z 軸伺服驅動的功率模塊為同一型號,而且都是雙驅動的一塊功率模塊損壞,其他都完好,進行拼拆后,組合成一個完好伺服雙驅動功率模塊。然后安裝,重新啟動機床,報警消失,操作機床,故障不再出現。
例7:840D數控龍門銑床,出現21612 軸(zhou)(zhou)移動時伺服使能(neng)被復位(wei)(wei)報(bao)警。經檢查電機(ji)一(yi)切正(zheng)常,但無法進行主軸(zhou)(zhou)定(ding)位(wei)(wei),懷疑為主軸(zhou)(zhou)外置編(bian)碼(ma)(ma)器有問(wen)題,在(zai)PLC狀(zhuang)態里輸(shu)入DB80.DBX4.0由1改為0,不使用第(di)(di)二編(bian)碼(ma)(ma)器,機(ji)床一(yi)切正(zheng)常。因此斷定(ding)第(di)(di)二編(bian)碼(ma)(ma)器或者連接數據線有問(wen)題,更換(huan)新的(de)第(di)(di)二編(bian)碼(ma)(ma)器后,機(ji)床能(neng)準確定(ding)位(wei)(wei),且沒有任何報(bao)警了,因此斷定(ding)為第(di)(di)二編(bian)碼(ma)(ma)器損壞。
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