機(ji)床(chuang)采用日(ri)本東榮伺(si)(si)服(fu)放(fang)大器(qi)控(kong)(kong)(kong)制,故障(zhang)(zhang)現(xian)象為運轉準備(bei)后,能夠實(shi)現(xian)伺(si)(si)服(fu)電(dian)(dian)機(ji)的(de)(de)(de)(de)鎖住(zhu),但在handle進(jin)給移動過(guo)程(cheng)中,機(ji)床(chuang)出現(xian)較大震動后,瞬(shun)間出現(xian)伺(si)(si)服(fu)偏差(cha)過(guo)大報(bao)警及(ji)伺(si)(si)服(fu)放(fang)大器(qi)AL18(負載(zai)過(guo)載(zai))報(bao)警,機(ji)床(chuang)停止。首先檢(jian)查了伺(si)(si)服(fu)電(dian)(dian)機(ji)、伺(si)(si)服(fu)放(fang)大器(qi),但都沒有問題,為此(ci)曾(ceng)懷疑是NC系統或通(tong)訊(xun)線路(lu)有問題。但在MDI方式下監視到(dao)手動轉動1圈絲杠的(de)(de)(de)(de)反饋(kui)脈(mo)(mo)沖(chong)(chong)數只有50000pulse,而(er)實(shi)際應該(gai)為100000pulse( 10mm),為此(ci)用示波器(qi)檢(jian)查了編碼(ma)器(qi)的(de)(de)(de)(de)反饋(kui)脈(mo)(mo)沖(chong)(chong),在從(cong)NC板觀測(ce)輸(shu)入輸(shu)出回路(lu)的(de)(de)(de)(de)波形時發現(xian)B 相脈(mo)(mo)沖(chong)(chong)不(bu)*,出現(xian)了部(bu)分(fen)丟(diu)失,為此(ci)更換了編碼(ma)器(qi),故障(zhang)(zhang)解(jie)決。此(ci)故障(zhang)(zhang)可從(cong)三環控(kong)(kong)(kong)制原理進(jin)行解(jie)釋(shi),故障(zhang)(zhang)是由于位置(zhi)反饋(kui)的(de)(de)(de)(de)脈(mo)(mo)沖(chong)(chong)丟(diu)失,致使(shi)NC系統需不(bu)斷增加脈(mo)(mo)沖(chong)(chong)數,從(cong)而(er)造(zao)成了電(dian)(dian)流值增加,從(cong)而(er)出現(xian)伺(si)(si)服(fu)過(guo)載(zai)檢(jian)測(ce)報(bao)警。此(ci)故障(zhang)(zhang)加深(shen)了對伺(si)(si)服(fu)控(kong)(kong)(kong)制原理的(de)(de)(de)(de)理解(jie)也拓寬了分(fen)析解(jie)決故障(zhang)(zhang)的(de)(de)(de)(de)思(si)路(lu)。
上海恒稅電氣有限公司 版權所有 ICP備:GoogleSitemap 技術支持: